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温度控制在屏蔽泡棉生产中的应用
来源:微型机与应用2011年第9期
朱锦华
(派克汉尼汾液压系统上海有限公司,上海 201206)
摘要:引入以PLC为核心的模糊控制方法来设计恒温控制系统,以解决产品溢胶问题。结果表明:该系统具有较高的稳定性、控制精度和品质。
Abstract:
Key words :

摘 要:引入以PLC为核心的模糊控制方法来设计恒温控制系统,以解决产品溢胶问题。结果表明:该系统具有较高的稳定性、控制精度和品质。
关键词:PID控制;PLC;模糊控制

 温度控制在工业控制中被广泛应用,是极其重要的控制之一。温度控制具有延时和惯性的特点,它的数学模型较难建立。工业生产中,常用位式调节器和PID控制器等来控制温度。对于此类位式调节器,有着不可避免的缺陷,当实际温度大于给定温度时,系统不加电压,导致了超调和控制精度差,甚至出现失控。虽然PID有着较好的控制,但需大范围变化温度时,PID控制器的参数是很难确定的,而PID控制也不能总是处于最佳状态,甚至在控制过程中发生超调。随着PLC技术的不断发展,各家厂家推出了适用于各类过程控制的智能专用模块,用PLC软件实现模糊控制,来处理温度控制,并能克服超调大的问题,提高控制精度。其实现方式具体有两种:其一是通过专用的硬件实现,但其价格昂贵,通用性差,并需要专门的编程设备。还有一种方式是通过软件实现,把模糊控制程序作为整个PLC控制程序的子程序,包括数据的读取、模糊推理和控制信号输出,通过中断调用子程序完成模糊控制[1-2]。
 本文着重介绍温度控制在泡棉产品生产中的应用。
1 温度控制系统
 温度控制系统结构如图1所示。系统采用FX微型机,配以模拟量输入输出模块FX-4AD、FX-2AD,该系统扫描速度快,抗干扰能力极强,当温度上升到95%以前,采取全压控制,大大节约升温时间,加热区一旦上升到95%,采用模糊控制,提高了控制精度,当上升到给定值的102%时,采取失压控制,使加热块温度快速下降。假设设定温度为220℃,热电偶电势就会送给放大电路放大,而放大信号会与基准电压2 V比较,转换为高低电平信号送给PLC,对于采样信号执行模糊算法的控制程序,输出信号经过放大,再通过晶闸管区控制加热区域。

2 模糊控制原理
 如果采用传统PID控制,控制温度的超调就会比较大,调节到设定值的时间就比较长,控制效果较差,为了提高控制精度,需采用模糊推理控制,对Kp、TI、TD参数进行自整定,以提高控制精度。控制原理如图2所示。

 由参数可调节PID完成对温度系统的控制,模糊调节器实现对PID 3个参数的自动校正。
 数字PID的位置式算法如式(1):

 Kp为比例系数,U(n)为控制器的输出,e(n)为偏差值,Ts为采样周期,TI为积分时间,TD为微分时间。
模糊控制作为PLC控制程序的一个子程序,其中包括数据的读取、模糊推理和控制信号输出。
 PLC通过采样获取被控量的精确值,然后将此量与给定值比较得到误差信号E,把误差信号进行模糊化处理(即通过模糊推理系统),得到了误差E的模糊语言的一个子集e,再由e模糊控制规则R,根据合成规则进行决策,得到模糊控制量为U(U为模糊量)。为了对被控对象进行精确的控制,还需将模糊量U转化为精确的数字量,再经D/A转换,送给执行机构,从而对被控对象实施控制。
3 模糊控制的实现
 本系统采用二维模糊控制。设模糊变量为:e(温差),ec(温差变化率),u(输出量)。输入输出变量语言可以表达为:负大(NB),负小(NS),负零(NZ),正零(PZ),正小(PS),正大(PB)。系统中温差、温差变化率的基本论域分别为+e、+ec,其范围为[-5,+5]。输出量u的论域设定为+u,其范围定为[-6,+6]。
 本系统为双输入单输出模糊控制,根据过程控制的实际经验得到一系列推理语言规则,写成如下形式:
 IF E=(NB) and EC=(PB),then U=(PB)
 例如:温度偏差(E=e’)为负大且偏差变化率(EC=ec’)为正大,则输出控制增量(U=?驻u)应为正大,以减少负偏差,使其趋近于给定值。根据这些模糊条件语句可归纳为模糊关系:
 R=U(E×EC)U(2)
 式(2)中,“×”为模糊关系矩阵的关系运算符号。由E、EC及上式推理合成规则,得到控制增量模糊集U为:
 U=(E×EC)R(3)
 求出控制决策U,再按隶属函数中位数方法得到相应的控制增量?驻u,再通过计算机离线反复调试修正,就可得到相应的模糊控制规则表。然后实时控制时,根据输入偏差与输入偏差变化率的模糊值直接查找控制表,获得控制量。
4 模糊控制的程序流程图设计
 模糊控制程序作为整个PLC控制程序的一个子程序,包括数据的读取、模糊推理和控制信号输出。模糊控制算法的程序流程图如图3所示。

5 模糊控制具体应用
 所谓泡棉产品,就是泡棉芯被导电布包裹,在接缝处贴胶带。如图4所示。

 本单位主要生产的产品有SS3500、SS5000、SS4000、SS2000、SS1000等,SS3500加工工艺是镍铜导电布包裹泡棉加热粘合处理,属于“外包裹”产品。
 SS3500产品是由导电布和泡棉包裹而成的产品,通过模具对其截面形状的控制,完成不同形状的产品的加工,常见的截面形状有矩形(R型)、D型、Bell型和C型等。加工工艺流程如图5所示。

 其中导电布就是截面外围包裹的一层布,泡棉作为内芯,通过相应的引导模具引导导电布及泡棉传动,在热模中进行加热粘合(加热粘合就是本文会主要探讨的技术,通过对其温度精准的控制,使导电布包裹时通过合适的温度进行粘合但不会产生溢胶),然后再通过冷模具加风冷进行冷却至常温,即可背客户要求的胶带。该工艺流程虽比较简单,但对有的成品的表面要求较高,不能在导电布接缝处有溢胶(该溢胶即导电布上热熔胶,通过加热,使其与泡棉粘合的粘结剂),从而影响产品屏蔽效果。
 所以该加热过程必须引入恒温控制,并通过借用软件实现其控制。具体方法为:把模糊控制程序作为整个PLC控制程序的一个子程序,包括数据的读取、模糊推理和控制信号输出,通过中断调用子程序来完成模糊控制。这种方法简单,便于实现,但是参数整定比较困难,在实际中往往是根据经验来手动设定PID参数,且一组整定的参数不能完全适应不同的温度控制工艺要求,还易产生较大的超调。本研究针对控制过程中出现的升温速度慢、超调量大、控制精度不高等现象,利用PLC编程软件采用模块化编程方法,使用编制程序实现模糊控制算法,对标准的PID控制模块的KP、TI和TD进行模糊参数自整定,以达到良好的控制效果和良好的稳定性。
 将模糊PID控制系统应用于热模加热区域控制系统中,实测数据表明模糊PID参数自整定控制较常规的PID控制有更好的控制效果。设定保温温度为200℃,分别采用两种不同的控制方式,模糊参数自整定控制的超调量比常规PID控制降低70%,上升时间缩短10%。模糊PID参数自整定控制的动态和静态特性全面改善,表现出良好的鲁棒性。
 而超调量的大大降低,直接影响了产品加工的质量,提高了产品的性能,见图6。

 从上图中可以看,传统PID控制后的产品有溢胶产生,这就是超调导致的结果,温度加温至过高,使热熔胶沾污了产品表面。而经过模糊PID控制后,就没有了这种现象,完全解决了溢胶问题,从而一定程度上提高了泡棉本身性能,使其能在一些电子高端行业里得到应用。并使泡棉的电性能和屏障的电性能尽可能相同,在界面处保持高等级的导电性和避免空气或其他高电阻的间隙,这样就能使屏蔽效果到达最佳。
将模糊控制与PLC控制系统相结合,既显示了PLC的可靠、灵活、适应性强的特点,也大大提高了控制系统的智能化程度。基于模糊控制的PLC系统适用于很多场合,控制程序易于模块化、标准化,与PLC自带的PID控制模块相比,具有编程方式灵活,限制条件少,模糊变量和模糊规则个数不受系统硬件限制等特点,降低了系统的开发成本,扩大了应用范围。
参考文献
[1] 高钦和.可编程控制器应用技术与设计实例[M].北京:人民邮电出版社,2004.
[2] 黄水红.可编程控制器原理及应用[M].北京:机械工业出版社,2003.

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